很多工廠配電室里的配電柜已經用了很多年,有的甚至超過15年。配電柜內部元器件嚴重老化、毀損,導致經常出現故障,嚴重影響工廠的正常生產工作。最普遍的問題就是電容器鼓包、漏油甚至爆炸,導致補償容量不夠,功率因數降低,從而被罰款。要想解決這個問題,比較經濟的做法就是進行電容柜改造,投資少,回報快,下面就為大家分享一個真實的配電柜改造案例。
某工廠為了節約電能,決定對配電柜進行改造。希拓技術人員在改造過程中發現了16只舊電容器,其中6只為油浸式,其余為自愈式,其容量均在14千乏以上。因不知其內在質量和衰減情況,經通電后檢測,這些舊電容器雖有不同程度的衰減,但每千乏仍能輸出無功電流1安培以上(新電容器10千乏額定電流12.8安培)。
針對這一發現,希拓技術人員同廠里電工一起研究了具體的安裝位置。為了安全和便于管理,將6只體積較大的油浸式電容器安裝在總柜上,作為集中補償,其他自愈式,分容量大小盡可能與電機匹配(每千瓦電機配0.6千乏電容器),分別作為分散補償和就地補償。
經過兩天的安裝,第三天投入運行,總電流下降280多安培,于是停掉了那臺160千伏安的變壓器,全廠共用一臺400千伏安變壓器,總電流也只有450安左右。加上停掉那臺變壓器的線損、銅損和鐵損,該廠每生產一小時就會節省電費開支100元左右。
以上案例只是希拓電氣眾多電容柜改造案例的一例,比較有代表性,需要強調的是電容柜改造不是重復(fu)照搬,而需要結(jie)合(he)實際生產情況,根據設(she)備(bei)運行周期,檢(jian)測(ce)全工期設(she)備(bei)運行狀態,得(de)到測(ce)量(liang)值,進(jin)行原因分析,之后得(de)出結(jie)論,才能為用戶提供(gong)更準確(que),更有效的無功補償柜(ju)改造方案(an)!